机械搅拌澄清池运行优化重点

2020-11-15 10:09:28      点击:

    机械搅拌澄清池运行工况优化,根据澄清池水质异常的现象,从以下几个方面进行工况优化调整工作,使机械搅拌澄清池恢复正常运行。
    首先,设备消缺,对机械搅拌澄清池本体及加药、排泥等辅助设备进行全面排查:分段疏通絮凝剂加药管道后,使用高压水连续冲洗4小时,保证管道畅通;启动两台自用水泵,全流量反向冲洗澄清池排泥管,排出堵塞硬泥块;更换出现漏点的硫酸管道为铜管;搅拌机、刮泥机电机全面检查,保证大电流下正常运行;澄清池排空彻底清理失活泥渣;原水池用一备开始清淤等。
    其次,优化搅拌机转速,机械搅拌澄清池空池启动,控制进水流量在300-400t/h并保持不变,絮凝剂按设计值两倍(即20mg/L) 进行投加。原水首先进入机械搅拌澄清池第一反应室,进水浸没搅拌机叶轮后启动搅拌机,调整搅拌机电机转速 150r/min, 开始进行蓄泥。缓慢提高搅拌机电机转速至500r/min, 提高回流比。搅拌机转速过高过低对澄清池出水水质均有影响。搅拌机低转速时,回流比低,第二反应区形不成循环泥渣,悬浮物随水流进人清水区;随着搅拌机转速升高,二反沉降比上升,一反沉降比下降,并趋于稳定;搅拌机高转速时,回流比过高,大量循环泥渣进人分离区,导致清水区泥渣层上移,出水浑浊,甚至出现“翻池”现象。因此,正常运行时搅拌机转速控制在350-400r/min, 一反沉降比与二反沉降比差值相对稳定。若一反与二反沉降比差值减少过快,降低搅拌机转速减小回流比,反之亦然。

机械搅拌澄清池刮泥机


    优化机械搅拌澄清池沉降比,将机械搅拌澄清池进水流量控制在300-400t/h并保持不变,絮凝剂投加量控制在10mg/L.调整回流比控制第二反应区沉降比,监测清水区出水水质情况。结果表明机械搅拌澄清池第二反应区沉降比由5%升高到40%过程中,清水区浊度的变化,同时清水区出水外观监测结果表明,澄清池第二反应区沉降比超出一定范围,出水水质恶化。机械搅拌澄清池第二反应区沉降比过低时,不能形成泥渣层,无法过滤、网捕随搅拌机提升的悬浮物和胶体物质;沉降比过高时,泥渣过多,会产生拥挤沉积,泥渣层在分离区高度上升,大量泥渣未得到有效沉降而进人清水区叫,使出水浊度增加,甚至翻池。根据优化结果,确定机械搅拌澄清池第二反应区沉降比控制在15%-25%之间,绝对不能超过30%.
    优化机械搅拌澄清池排泥周期,正确的排泥,对机械搅拌澄清池的运行至关重要。根据沉降比适时排泥,将池内多余的和失活的泥渣及时排掉,使池内泥渣保持平衡。排泥量过大,澄清池中活性泥渣量偏少,絮凝剂在成核、接触絮凝、吸附和网捕作用的过程中效力大大降低,导致出水水质恶化;排泥量过小,澄清池内泥渣太高容易翻池,导致水质恶化。根据第一反应区和第二反应区沉降比合理排泥,原则上一反沉降比不超过40%, 二反沉降比不超过30%。


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